廢硫酸回用係統簡介(jiè)(冷凝結晶法)
一、不鏽鋼退火酸洗工序主(zhǔ)要用到硫酸、硝酸、氫氟酸。在實際生產過程中(zhōng),當硫酸使用一段時間(jiān)後,由(yóu)於硫酸(suān)槽中鐵離子濃度上升,此時盡(jìn)管酸槽中硫酸濃度高達 150-200g/L,但此時的酸已經不能將不鏽鋼表麵的氧化物(主要是三氧化(huà)二鐵(tiě))和鐵單質洗下來,因為(wéi)此時硫酸槽中的鐵(tiě)離子濃(nóng)度很高,抑(yì)製了不鏽鋼帶表(biǎo)麵的單質鐵(tiě)及三氧(yǎng)化二鐵和氫離子反應生成鐵離子、氫氣和水的反應。此時必須將酸槽中的酸放掉一部分並重新加入(rù)新的硫酸方可繼續維持正常生產。主要原因是酸槽(cáo)中鐵離子濃度太(tài)高,抑製了除鏽反應向(xiàng)正方向進行,此(cǐ)時如果將(jiāng)廢酸中的鐵離子濃度降下來,除鏽反應可以繼續向正方向進(jìn)行,酸槽中的酸仍然可以繼續使用。
二、佛山市草莓视频成人app免费機電有限(xiàn)公司與科研院校共同研發的新一代冷(lěng)凝結晶(jīng)工藝及工業化應用徹底解(jiě)決了上述問題。該工藝采用純(chún)物理方法處(chù)理廢硫酸。通過冷凝結晶使(shǐ)廢硫酸中的 2 價鐵離子以七水硫酸亞鐵的形式從廢(fèi)酸中析出,冷凝結晶後廢硫酸中鐵離子(Fe2+ +Fe3+)
總含量從原來的 60g/L,降到了(le) 15g/L 左右(yòu)。鐵離(lí)子去除率高達 70-75%, 處理後的硫酸廢酸(suān)達到可循環使(shǐ)用的標準,故可以無(wú)限次(cì)回用。從此不再有硫酸廢(fèi)酸產生。冷凝法生產的七水硫酸亞鐵可以作為化工產品或者水處理劑出售、回收的硫酸可(kě)以直(zhí)接返回車間使用。
三、該工藝具(jù)有以下技術優勢:
1、 運行費用低,運作成本低。不添加任何助劑。處理每噸廢酸僅耗電 60 度,加上值守人工費用 10 元(yuán)/噸,總處理(lǐ)成本約 60 元/噸(電費均價 0.8 元(yuán)/度);
2、設(shè)備使用壽命長,因(yīn)采用冷凍結晶工藝有別於加熱減壓蒸餾工藝(yì),設備使用壽命長,運作安全可靠(kào),維護成本低。
3、處理後的廢酸全部回用,不需要用石灰中和,也沒用廢水外排。
4、結晶出來的七水硫酸亞鐵(FeSO4.7H2O)可以(yǐ)加到高(gāo)爐中一起燒掉。
5、每噸廢酸結晶後剩餘回用(yòng)酸液體 750 公斤左(FeSO4.7H2O 晶體約 250 公斤),整(zhěng)個係 統處於虧水運行狀態,方便係統加水加(jiā)酸(suān)。
6、該係統安全係數高,自動化程度高,PLC 全(quán)自動化控(kòng)製,多重安(ān)全(quán)保障;
四、具體工藝路線如下:
廢硫酸→廢(fèi)酸存儲罐靜置沉澱→存儲罐中上層(céng)清液加壓過濾→耐(nài)酸冷凝釜(將廢酸液冷(lěng)凝(níng)至零下﹣5 至 5°C)→固液(yè)分離機→可回用廢酸→廢酸儲罐→酸槽回用。
↓
七水硫(liú)酸亞鐵晶體→裝袋打(dǎ)包→出(chū)售(或高爐(lú)焚燒)
五、石(shí)灰中和法(fǎ)成本分析(xī)(以(yǐ)排酸硫酸濃度 150/L,鐵離子濃度 60g/L 計(jì)算)
1、H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4.2H2O
中和每立方(fāng)廢酸中硫(liú)酸(suān)需石灰:150X56/98=86 公斤石灰,產生二水石膏酸泥:172X150/98=263 公斤(jīn)
2、FeSO4+ Ca(OH)2=CaSO4 +Fe(OH)2
中和每(měi)立方廢酸中鐵(tiě)離子(含 2 價及 3 價)需石灰:60 公斤,
產生二水石(shí)膏酸泥:172X60/56=184 公斤
產生氫氧化鐵酸泥沉澱:107X60/56=115 公斤
3、廢硫酸比重約 1400g/L,處理每噸廢(fèi)酸(以硫酸(suān)濃度 150/L,鐵離子濃度(dù) 60g/L 計算)需生
石灰(CaO):(86+60)/1.4X0.9=116 公斤,產生廢酸泥(263+184+115)/1.4X0.8=500 公斤,高爐焚(fén)燒(shāo)處理費用 500 元,中和法處(chù)理每噸(dūn)廢酸需:116X0.6+500=570 元
六、處理每(měi)噸廢硫酸冷凝結晶法費用比石灰中和(hé)法節省:570-60-250(七水硫(liú)酸亞鐵處理費
用)+107X0.3(節約硫酸) =292 元/噸 備(bèi)注:中和法所(suǒ)產生的廢水處理費用(yòng)未計算在內。