廢硫酸回用係(xì)統簡介(冷凝結(jié)晶法)
一、不鏽鋼退(tuì)火酸洗工序主要(yào)用到硫酸、硝酸、氫氟酸。在實際(jì)生產過程中,當硫酸使用一段(duàn)時間後(hòu),由於硫酸(suān)槽中鐵離子濃度上升,此時盡(jìn)管酸槽中硫酸濃度高(gāo)達 150-200g/L,但此(cǐ)時的酸已經不能將不(bú)鏽鋼表麵的氧化物(主要是三(sān)氧化二鐵)和鐵單質洗(xǐ)下來,因為此時硫酸槽中的鐵離子濃度很高,抑製了不(bú)鏽(xiù)鋼帶表麵的單質鐵及三(sān)氧化二鐵和氫離(lí)子反應生成鐵離子、氫(qīng)氣和水的反應。此時必須將(jiāng)酸(suān)槽中的酸放掉一部分並重新加入新的硫酸方可繼續維持正(zhèng)常生產。主要原因是酸槽中鐵離子濃度太高,抑製了除鏽反應向正方向進行,此時如果將廢酸(suān)中的(de)鐵離子濃(nóng)度降下來,除鏽反應可以繼續(xù)向正方(fāng)向進行,酸槽中的酸仍然可以繼(jì)續使用。
二、佛山市草莓视频成人app免费機電有限公司與科研院校共同研發的(de)新(xīn)一代冷凝結晶工藝及工業化(huà)應用徹底(dǐ)解決了上述問題。該(gāi)工(gōng)藝采用(yòng)純物理方法(fǎ)處理廢(fèi)硫酸。通過(guò)冷凝結晶使廢硫酸中的 2 價鐵離子(zǐ)以七水硫酸亞鐵的形式從廢酸中(zhōng)析出,冷凝(níng)結(jié)晶後(hòu)廢硫(liú)酸中鐵離子(Fe2+ +Fe3+)
總含量(liàng)從原來(lái)的 60g/L,降到了 15g/L 左右。鐵離子去除率(lǜ)高達 70-75%, 處理後的(de)硫酸廢酸(suān)達到可循環使用(yòng)的標準,故可以無限次回用。從此不再有硫酸廢酸產(chǎn)生。冷凝法生產的七水硫(liú)酸亞鐵(tiě)可以(yǐ)作為化工產品或(huò)者水(shuǐ)處理劑出售、回收的硫酸可以直接(jiē)返回車間(jiān)使用。
三、該工藝具有以(yǐ)下技術(shù)優勢:
1、 運行費用低,運作成本低。不添加任何助劑。處理每噸廢酸僅耗電 60 度,加上值守人工費用 10 元/噸,總處理成本約 60 元/噸(電費均價 0.8 元/度);
2、設備使用壽命長,因采用冷凍結晶工藝有別於加熱減壓蒸餾工藝,設備使(shǐ)用壽命長,運作(zuò)安全可靠,維護成本低。
3、處理(lǐ)後的廢酸全部回用,不需要用石灰中(zhōng)和,也沒用廢水外排。
4、結晶出來的七水硫酸亞鐵(FeSO4.7H2O)可以加到(dào)高爐中一起燒(shāo)掉。
5、每噸廢酸結晶後(hòu)剩餘回用酸液體 750 公斤左(FeSO4.7H2O 晶體約 250 公斤),整個係 統處於虧水運行狀態,方便(biàn)係統加水加(jiā)酸。
6、該係統安全係數高,自動化程度高,PLC 全自動化控製,多重安全(quán)保障;
四(sì)、具體工藝路線如下:
廢硫酸→廢酸存儲罐靜置沉澱→存儲罐中上層清液加壓過濾→耐酸冷凝釜(將廢酸液冷(lěng)凝(níng)至零下﹣5 至(zhì) 5°C)→固液分離機→可回用廢酸→廢酸儲罐→酸槽回(huí)用。
↓
七水硫(liú)酸亞鐵晶體→裝袋打包→出售(或高爐焚燒)
五、石灰中和法成本分析(以排酸硫酸濃度 150/L,鐵離子(zǐ)濃度 60g/L 計算)
1、H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4.2H2O
中和每立方廢酸中硫酸需石灰:150X56/98=86 公斤石灰,產生二水(shuǐ)石膏酸泥:172X150/98=263 公斤
2、FeSO4+ Ca(OH)2=CaSO4 +Fe(OH)2
中和每立方廢酸中鐵離子(含 2 價及 3 價)需石灰(huī):60 公斤,
產生(shēng)二水石膏酸泥:172X60/56=184 公斤
產生氫氧化鐵酸泥沉澱(diàn):107X60/56=115 公斤
3、廢硫酸比重約 1400g/L,處理每噸廢酸(suān)(以硫酸濃度 150/L,鐵離子濃度 60g/L 計算)需生
石灰(CaO):(86+60)/1.4X0.9=116 公斤,產生廢酸泥(263+184+115)/1.4X0.8=500 公斤,高(gāo)爐焚燒處理費用 500 元,中和法處理每噸廢酸需:116X0.6+500=570 元
六、處理每噸廢硫酸冷凝結晶法(fǎ)費(fèi)用比石灰中和法節省:570-60-250(七水硫酸亞鐵(tiě)處理費
用(yòng))+107X0.3(節約硫酸) =292 元/噸 備注:中和法所產生的廢水處理費用未(wèi)計算在內。